12月3日,來自全國各地的著名冶金、化工專家、教授和省市州科技部門領導齊聚湖南省科技廳會場,就湖南金旭冶化集團“采用硫基還原國外二氧化錳新技術”進行了科技成果鑒定,通過查新和專家評審,最后專家組組長譚柱中――中國錳業(yè)技術委員會首席專家、享受國務院特殊津貼的教授級高級工程師鄭重宣布專家一致意見:“湖南金旭冶化集團采用硫基還原國外二氧化錳創(chuàng)新技術通過產(chǎn)業(yè)化實踐證明,節(jié)能減排、環(huán)保生產(chǎn)效果明顯,解決了當前錳行業(yè)國內(nèi)資源危機,該技術處于行業(yè)首創(chuàng)國際領先水平,在錳行業(yè)中是一個新的里程碑,具有重大的推廣意義。”頓時,現(xiàn)場響起了經(jīng)久不息的掌聲,遠在湘西大山里的金旭集團科研人員和全體員工歡呼雀躍,共同慶賀歷時5年之久的科技攻關取得的重大成果。
瀘溪縣金旭集團公司總經(jīng)理劉芳告訴筆者,近年來,由于技術制約,以高品位氧化錳生產(chǎn)電解錳,在全球范圍都還未真正實現(xiàn)工業(yè)化,這給電解錳企業(yè)發(fā)展帶來了新的希望。2009年底,該公司高薪聘請9名國內(nèi)外專家教授與加蓬康密勞公司合作,由加蓬方公司提供研發(fā)所需礦石,依托公司省級技術中心,組織專門技術力量,啟動氧化錳焙燒還原技術研發(fā)。為保證國外高品位氧化錳開展的還原技術研發(fā)順利進行,在一年半的時間里,公司生產(chǎn)線幾乎處于邊實驗、邊改造的局面,間接投入更大,總投資達7000多萬元。今年5月,此項目生產(chǎn)技術研發(fā)成功。
據(jù)了解,該項目技術成果通過硫磺與二氧化錳礦粉最佳摻混比例、還原氣氛與溫度等關鍵工藝參數(shù)研究,開發(fā)出了沸騰爐內(nèi)燃燒硫磺還原二氧化錳礦粉并聯(lián)產(chǎn)硫酸新工藝,生產(chǎn)出二價錳粉,與傳統(tǒng)工藝比較,無二氧化碳排放、投資省、能耗低。同時,該項目通過沸騰爐擴大段接入風管二次補風、尾氣循環(huán)、焙燒還原、進料方式等工藝設備研究,研發(fā)出一套完整的生產(chǎn)技術,顯著提高了二氧化錳礦粉還原效率,轉化率達98%以上;項目產(chǎn)品經(jīng)國家授權檢測單位檢測,符合企業(yè)標準要求,經(jīng)用戶使用,滿足用戶需求。新技術研發(fā)成功并投入使用,大大降低了該公司電解金屬錳生產(chǎn)成本,破解了制約國內(nèi)電解錳生產(chǎn)瓶頸。(湖南日報)
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