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近日,第一冶煉廠借鑒兄弟單位經(jīng)驗,在未改變原有配料工藝和機(jī)械設(shè)備的基礎(chǔ)上,對分廠配料工藝進(jìn)行技術(shù)改造,實現(xiàn)了計算機(jī)配料自動化。
長期以來,第一冶煉廠配料生產(chǎn)線控制方式系人工操作,處于開環(huán)管理狀態(tài),配料誤差大,無法滿足控制精度,造成生產(chǎn)指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量波幅較大。此次配料控制系統(tǒng)技術(shù)改造本著“經(jīng)濟(jì)實用、安全可靠”的原則,采用了上位工控機(jī)和PLC結(jié)構(gòu)進(jìn)行。上位機(jī)進(jìn)行料批輸入、誤差反饋及數(shù)據(jù)采集和生產(chǎn)記錄保存管理;PLC進(jìn)行配料邏輯控制,包括變頻器運行頻率、接觸器以及振動給料機(jī)的啟停、運料小車的控制等;外加多路監(jiān)控,實時監(jiān)測設(shè)備關(guān)鍵點運行狀況,與操作界面動態(tài)模擬畫面一一對應(yīng)。
改造期間,第一冶煉廠嚴(yán)格按照工藝技術(shù)要求,綜合各類硬軟件、備品件及設(shè)計安裝需求情況,由電氣工段配合設(shè)計方工程師進(jìn)行通訊、電控線路以及各信號點位設(shè)備的適配改裝,通過反復(fù)測試不斷優(yōu)化控制程序和操作流程,最終使計算機(jī)自動化程序與老舊設(shè)備相兼并融,實現(xiàn)了兩個上料系統(tǒng)集中遠(yuǎn)程控制的操作管理需求。
目前,計算機(jī)自動配料系統(tǒng)運行平穩(wěn),基本滿足了配料自動化和工藝多樣化的需求,大大提高了配料精準(zhǔn)度和工作效率,有效降低了設(shè)備故障率。同時,相關(guān)計算機(jī)配套設(shè)施的應(yīng)用也使配料系統(tǒng)實現(xiàn)了可視化和動態(tài)監(jiān)測,每份料批都有清單可查,為進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)指標(biāo)提供基礎(chǔ)分析數(shù)據(jù),大大提高了生產(chǎn)管理水平。
內(nèi)容來源: 騰達(dá)西鐵
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